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煤粉预热喷吹技术的原理与应用优势研究
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                                  王宏强

              长治市方圣喷吹技术有限公司,山西 长治 046000

摘要

为解决高炉高喷煤比工况下煤粉燃烬率低、炉况稳定性差、综合燃料成本偏高等行业痛点,本文基于煤粉燃烧动力学特性与工业应用实践,系统阐释了煤粉预热喷吹技术的核心原理与应用优势。该技术通过炉外预热将煤粉温度提升至着火温度范围(267~420℃),提前完成水分蒸发与部分挥发分气化,显著缩短高炉内吸热耗时,提升燃烧速率与燃烬率。实验数据表明,煤粉预热至 300℃时,最大燃烧速率较未预热状态提高 2.29 倍,平均燃烧速率提升 23.7%;工业应用验证,该技术可使高炉煤比提升 19.6%~20.7%,焦比下降 13.3%~16.4%,除尘灰含碳量降低 3%~10%,预热系统热效率达 67%。技术兼具经济、节能、环保与运行稳定多重优势,为钢铁企业节焦降本、绿色炼铁提供了有效技术路径,具备广泛推广价值。
关键词:煤粉预热喷吹;高炉炼铁;燃烧动力学;燃烬率;焦比优化;节能降本

一、引言

1.1 研究背景

高炉喷煤是现代炼铁工业的核心节能降本技术,其核心逻辑是以廉价煤粉部分替代昂贵焦炭,降低生铁生产成本。目前行业主流喷煤比约为 160Kg / 吨铁,但当喷煤比进一步提升时,高炉易出现透气性下降、煤粉置换比降低、炉况稳定性变差等问题 [1]。本质原因在于高喷煤比下,煤粉在高炉风口回旋区的停留时间仅 5ms,常规低温煤粉(40~70℃)需消耗大量热风热量完成水分蒸发、升温等吸热过程,导致燃烧不充分,未燃煤粉随煤气逸出或混入炉渣,既造成燃料浪费,又影响冶炼过程稳定性 [2]。

1.2 技术研发背景

常规解决方案如提高风温、增加富氧量已接近技术瓶颈,亟需开发新型煤粉强化燃烧技术。长治市方圣喷吹技术有限公司作为该领域唯一具备自主知识产权、工程业绩及设备研制能力的高新技术企业(证书编号:GR 202114000424),累计获得发明专利 3 项、实用新型专利 5 项,通过三代技术迭代实现了煤粉预热温度从 150℃到 300℃的突破,为技术原理验证与优势转化提供了坚实基础 [3]。本文结合燃烧动力学实验与工业应用数据,系统解析该技术的核心原理与应用价值。

二、煤粉预热喷吹技术核心原理

煤粉预热喷吹技术的本质是通过炉外预热重构煤粉燃烧路径,优化高炉内燃烧时序,其核心原理基于燃烧动力学特性、微观结构变化及协同效应三大维度。

2.1 燃烧动力学机制:预热温度趋近着火温度提升燃烧活性

煤粉燃烧需经历 “水分蒸发→升温→挥发分气化→挥发分燃烧→残焦燃烧” 五个阶段,前三个阶段均为吸热过程。常规喷吹中,低温煤粉需在高炉内消耗热风热量完成吸热,导致有效燃烧时间不足;而将煤粉预热至着火温度范围(烟煤 267~365℃、无烟煤 365~420℃),可提前完成吸热过程,显著提升燃烧活性 [4]。
北京科技大学左启伟、仓大强教授的热重实验验证了这一机制:采用挥发分 27.82%、灰分 3.48%、水分 3.48% 的典型煤粉,在预热温度 673K(300℃)时,最大燃烧速率达 4.2343%・min⁻¹,较未预热状态(423K)的 0.8449%・min⁻¹ 提高 2.29 倍,平均燃烧速率提升 23.7%;综合燃烧特性指数在 350℃后呈倍数增长,表明预热温度接近着火温度时,燃烧活性呈爆发式提升 [8]。这一现象的核心原因在于:预热至着火温度范围的煤粉,部分析出的可燃基挥发分在喷枪出口快速被触发点燃,使煤粉温度瞬间升高,进一步促进燃烧反应进行。

2.2 物理与化学性质变化:优化燃烧反应条件

2.2.1 化学成分重构

连续取样分析显示,煤粉预热至 300℃后,水分几乎完全析出(从 1.4%~2.3% 降至 0~0.9%),约 3.436% 的挥发分(主要为 CO₂)提前析出,灰分相应增加 5.045%(推测为取样过程中部分煤粉燃烧所致)[6]。水分的提前脱除避免了其在高炉内消耗热风热量,挥发分的预析出则为后续燃烧创造了 “可燃气体氛围”,加速整体燃烧反应。

2.2.2 微观结构优化

北京科技大学张建良炼铁新技术研究实验室的电镜观察结果表明:未预热煤粉颗粒表面光滑、棱角分明;预热至 300℃后,颗粒棱角趋于圆润,表面附着部分燃烧后灰分,比表面积扩大 20%~30%[7]。同时,预热使煤粉粒度细化,-325 目粒度占比从 66.2%~93.0% 提升至 79.7%~98.5%,颗粒越小,挥发分析出时间越早、速度越快,析出终点越靠近风口高氧浓度区,进一步提升燃烧均匀性与充分性。

2.3 与高富氧的协同效应:叠加提升燃烧效率

富氧可加速氧在碳颗粒表面的传质速度,而煤粉预热能提高初始温度、降低燃烧活化能,二者形成显著叠加效应 [9]。预热煤粉可更充分利用高风温与富氧条件,减少炉缸温度下降幅度,进一步提高喷煤比。工业实践表明,该协同作用可使煤粉燃烬率提升效果较单一措施提高 15%~20%,为高喷煤比工况提供了稳定保障。

三、煤粉预热喷吹技术的核心应用优势

3.1 经济效益显著:节焦降本,提升产能

3.1.1 提高喷煤比与置换比

预热后煤粉燃烬率提升 5%~10%,为高喷煤比提供了技术支撑。长治兴宝钢铁项目中,煤粉预热至 300℃后,煤比从 154.07Kg/t 增至 183.35Kg/t,提升 19.6%;舞钢中加钢铁 3# 高炉煤比从 145Kg/t 增至 175Kg/t,提升 20.7%[10]。同时,煤粉置换焦炭效果增强,舞钢中加项目焦比从 406Kg/t 降至 352Kg/t,降幅 13.3%;长治兴宝项目焦比从 376.77Kg/t 降至 314.72Kg/t,降幅 16.4%,直接降低生铁生产成本。

3.1.2 投资回收周期短

技术升级成本低,第三代一体式预热系统体积小、布置灵活,单座高炉预热系统占地仅 36m²。工业案例验证,项目投资回收周期普遍在 1 年内,远低于高炉其他改造项目(如热风炉改造需 3-5 年),具备极高的经济可行性。

3.2 节能高效:余热回收,提升能源利用率

3.2.1 余热资源化利用

技术以热风炉废气余热为主要热源,混合部分高炉煤气燃烧补充热量,热交换后废气再用于磨煤机干燥煤粉,实现能源梯级利用 [5]。预热系统热效率达 67%,远高于高炉煤气发电 30% 的热效率,避免了余热浪费。例如,攀钢钒项目通过该技术每年回收余热相当于节约标准煤 1.2 万吨,能源利用效率大幅提升。

3.2.2 降低喷吹能耗

第三代预热系统解决了高温煤粉堵塞问题,实现浓相喷吹(46Kg/M³),大幅降低喷吹补气量,进一步减少能耗。与前两代稀相喷吹系统相比,传热效率显著提升,单位煤粉预热能耗降低 30% 以上。

3.3 环保效益突出:减少污染物排放

3.3.1 降低未燃煤粉排放

煤粉燃烬率提升使高炉除尘灰含碳量降低 3%~10%,长治兴宝项目除尘灰含碳量从 32% 降至 19.7%,降幅 38.4%,减少了碳污染排放 [11]。同时,未燃煤粉减少避免了其混入炉渣导致的二次污染,改善了冶炼环境。

3.3.2 间接降低 CO₂排放

焦比降低减少了焦炭生产过程中的 CO₂排放,按每吨焦炭对应 1.8 吨 CO₂排放计算,长治兴宝项目年降低焦比 62.05Kg/t,每吨铁可间接减少 CO₂排放 0.11 吨,助力钢铁行业 “双碳” 目标实现。

3.4 运行稳定性提升:改善炉况,优化冶炼过程

3.4.1 优化炉渣流动性

未燃煤粉减少使炉渣粘度降低,流动性改善,避免了因炉渣流动性差导致的料柱透气性下降问题。工业实践表明,预热系统投用后,高炉风压波动幅度降低 20%,料线稳定性提升 30%,炉况顺行性显著改善 [12]。

3.4.2 适配性强,运行可靠

技术适配不同容积高炉(580~1350m³),无论是中小高炉(晋城金秋铸造)还是大型高炉(舞钢中加 1350m³),均可通过调整预热参数实现稳定运行。第三代一体式预热系统采用耐磨耐热结构,避免煤粉黏结堵塞,实现 100% 与喷吹系统同步运行,运行可靠性高。

四、工业应用案例

4.1 舞钢中加钢铁项目

                         

        应用高炉:3# 高炉(580m³)、1350m³ 高炉

  • 预热系统:第三代一体式预热器,预热温度 300℃
  • 应用效果:煤比从 145Kg/t 增至 175Kg/t(+20.7%),焦比从 406Kg/t 降至 352Kg/t(-13.3%),综合燃料比降低 24Kg/t,年创效超千万元。

4.2 长治兴宝钢铁项目

  • 应用条件:烟煤 40%+ 无烟煤 60% 混合喷吹,挥发分 21%
  • 预热系统:分两台阶预热至 300℃
  • 应用效果:煤比从 154.07Kg/t 增至 183.35Kg/t(+19.6%),焦比从 376.77Kg/t 降至 314.72Kg/t(-16.4%),除尘灰含碳量从 32% 降至 19.7%(-38.4%),风温稳定在 1200℃以上。

4.3 晋城金秋铸造高炉项目

  • 应用系统:第三代煤粉预热系统
  • 应用效果:除尘灰含碳量降低 3%~5%,炉渣流动性改善,解决了中小高炉高喷煤比下炉况波动问题,生产稳定性显著提升。

五、结论与展望

5.1 结论

  1. 煤粉预热喷吹技术通过炉外预热将煤粉温度提升至着火温度范围(267~420℃),提前完成水分蒸发与部分挥发分气化,缩短高炉内吸热耗时,使最大燃烧速率提高 2.29 倍,燃烬率显著提升,从根本上解决了高喷煤比下的燃烧不充分问题。
  2. 技术兼具经济、节能、环保与运行稳定多重优势,可使煤比提升 19.6%~20.7%,焦比下降 13.3%~16.4%,除尘灰含碳量降低 3%~10%,热效率达 67%,投资回收周期短,经济效益显著。
  3. 工业应用验证,技术适配不同规模高炉,运行可靠,可改善炉渣流动性与炉况稳定性,为钢铁企业节焦降本、绿色炼铁提供了有效技术路径。

5.2 展望

未来,随着钢铁行业 “双碳” 目标推进与焦煤资源紧张加剧,煤粉预热喷吹技术可向三个方向升级:一是追求更高预热温度(350~400℃),进一步提升燃烧活性;二是拓展更灵活的热源(如太阳能光热辅助预热),降低对化石能源的依赖;三是实现智能化控制,通过一键智能调节预热参数与喷吹量,优化技术适配性。该技术有望成为现代高炉的标配技术,为炼铁工业高质量发展提供持续支撑。

参考文献

[1] 杜刚,应自伟。预热对混合煤粉爆炸性的影响 [R]. 2007.
[2] 刘仁生,赵兵,房连增。预热对潞安常村高炉喷吹煤燃烧性和反应性的影响 [R]. 2009.
[3] 长治市方圣喷吹技术有限公司。一体式高炉喷吹煤粉预热器 [P]. 中国专利: ZL 2017 10861098.3, 2022-08-16.
[4] 刘仁生,钟雪晴。预热高炉喷吹煤粉提高燃烧效率的研究 [R]. 2010.
[5] 曹晨忠。预热对高炉喷吹煤粉输送性能的影响 [R]. 2010.
[6] 赵俊东,王恒。煤粉预热对高炉喷吹中煤粉燃烧行为的影响 [R]. 2011.
[7] 刘然,王杏娟。预热高炉喷吹煤粉提高燃烧效率的研究 [R]. 2014.
[8] 左启伟,苍大强。煤粉预热燃烧特性及动力学分析 [R].
[9] 孙向伟。高炉喷煤中未燃煤粉的行为 [R]. 2014.
[10] 长治市方圣喷吹技术有限公司。一种高效煤粉预加热装置 [P]. 中国专利: ZL 2021 20471014.7, 2021-11-09.
[11] 舞钢中加钢铁有限公司。煤粉预热喷吹技术工业应用报告 [R]. 2016.
[12] 长治兴宝钢铁有限公司。高炉煤粉预热系统运行总结 [R]. 2023.

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